想要把
數(shù)控維修學(xué)好,學(xué)精,除了必要的理論知識,還需要進行實踐操作,這點是必不可少的,不少人在理論知識學(xué)非常好的情況下,讓他進行數(shù)控維修時卻掉鏈子了,這就像兩條腿一長一短,所以就不可能順利的進行操作了。所以在這里,我們?yōu)榇蠹覝?zhǔn)備了一個數(shù)控維修案例,大家可以分析一下,看看你的分析結(jié)果是不是和小編的一樣,
故障現(xiàn)象:一臺配套FANUC 11M系統(tǒng)的臥式加工中心,在加工時主軸運行突然停止,驅(qū)動器顯示過電流報警。
分析與處理過程:經(jīng)查交流主軸驅(qū)動器主回路,發(fā)現(xiàn)再生制動回路、主回路的熔斷器均熔斷,經(jīng)更換后機床恢復(fù)正常。但機床正常運行數(shù)天后,再次出現(xiàn)同樣故障。
由于故障重復(fù)出現(xiàn),證明該機床主軸系統(tǒng)存在問題,根據(jù)報警現(xiàn)象,分析可能存在的主要原因有:
1)主軸驅(qū)動器控制板不良。
2)電動機連續(xù)過載。
3)電動機繞組存在局部短路。
在以上幾點中,根據(jù)現(xiàn)場實際加工情況,電動機過載的原因可以排除??紤]到換上元器件后,驅(qū)動器可以正常工作數(shù)天,故主軸驅(qū)動器控制板不良的可能性亦較小。因此,故障原因可能性最大的是電動機繞組存在局部短路。
維修時仔細測量電動機繞組的各相電阻,發(fā)現(xiàn)U相對地絕緣電阻較小,證明該相存在局部對地短路。
拆開電動機檢查發(fā)現(xiàn),電動機內(nèi)部繞組與引出線的連接處絕緣套已經(jīng)老化;經(jīng)重新連接后,對地電阻恢復(fù)正常。再次更換元器件后,機床恢復(fù)正常,故障不再出現(xiàn)。
怎么樣,你的分析結(jié)果對了嗎,如果沒對的話也不要緊,回去在多加練習(xí)就好了。